(一)通電以后傳感器沒有輸出信號(hào)
造成這種故障問題的原因主要有兩種:一是管道中工藝介質(zhì)沒有流動(dòng);二是傳感器供電方式有誤。故障的排除方法也較簡單:一打開工藝閥門,通進(jìn)流量;二是檢查接線方法、供電形式是否準(zhǔn)確正確。如果經(jīng)細(xì)致檢查后發(fā)現(xiàn)局部回路上接頭已經(jīng)松動(dòng)導(dǎo)致回路中斷,部分接頭雖然緊湊連接,但是因剝線問題導(dǎo)致緊固螺釘錯(cuò)誤的緊固在線皮上,也會(huì)導(dǎo)致回路中斷。在線路問題被解除后,相應(yīng)的問題也會(huì)迎刃而解。
(二)管道中沒有流量,但傳感器能輸出信號(hào)
引起這種故障問題的原因主要有三種:一是接地不良,引進(jìn)干擾因素;二是管道運(yùn)行階段形成較大震動(dòng);三是傳感器增益偏大。
可采用如下方法排除故障問題:一是現(xiàn)場檢測檢查接地電阻阻值,應(yīng)將其控制在10Ω內(nèi),否則重新進(jìn)行接地操作;二是對(duì)工藝管線采用減振處理方法;三是合理調(diào)整增益電位器,使增益值處于合理的范疇中。
(三)管道中流量正常,傳感器輸出頻率50Hz
造成這種情況主要是流量計(jì)周邊有大功率的電機(jī)或者形成了較強(qiáng)的電場。排除故障的方法也較簡單,做好信號(hào)線的屏蔽處理工作,利用標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)將原脈沖信號(hào)取而代之。
(四)雖然能穩(wěn)定的輸出大流量,但小流量輸出信號(hào)穩(wěn)定性偏差
可能是因?yàn)楣艿纼?nèi)介質(zhì)的流量明顯低于流量計(jì)正常運(yùn)作的下限流量;傳感器增益值過小等。
面對(duì)這種故障問題,要求使用單位盡早對(duì)流量計(jì)進(jìn)行重新選型,或在保證運(yùn)行安全的基礎(chǔ)上,盡量減小工藝管道直徑;賈大師對(duì)增益電位器的調(diào)整力度,使增益值處于合理的區(qū)間內(nèi)。為有效處理計(jì)量不準(zhǔn)確的問題,相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真檢查儀表K系數(shù)或口徑等重要參數(shù)的設(shè)置情況;檢查測量氣體或者蒸汽補(bǔ)償或其他參數(shù)是否準(zhǔn)確;檢查安裝流量計(jì)時(shí),墊片是否達(dá)到同心或伸入管道等。
(五)流量正常時(shí),傳感器無法穩(wěn)定的輸出信號(hào)
分析這種故障問題的成因時(shí),可以采用示波器去檢測輸出信號(hào),如果其是漏脈沖,提示存在增益過小的問題;如果檢出的是多脈沖,則表明增益過大;還可能是由于流量計(jì)安裝方法有錯(cuò)誤,流場生成較大振動(dòng)導(dǎo)致的可以采用如下兩種方法排除故障:一是將增益電位器的值調(diào)整到合理范圍中;二是嚴(yán)格依照流量計(jì)前后直管段的具體要求進(jìn)行規(guī)范安裝。
(六)調(diào)節(jié)流量時(shí),流量與閥門的開度成反比
可能是因?yàn)殄e(cuò)誤的將調(diào)節(jié)閥安裝在流量計(jì)之前,在檢測小流量時(shí)出現(xiàn)射流問題。如果在技術(shù)改造時(shí),能將調(diào)節(jié)閥安裝在流量計(jì)之后,那么以上故障問題將會(huì)被解除。
(七)雖然管道中有流量,但沒有感器無輸出
導(dǎo)致這種故障現(xiàn)象的原因主要有兩點(diǎn):一是接線端子與傳感器的放大板之間的接線存在虛連或斷線情況;二是放大器出現(xiàn)功能性損害。
針對(duì)第一種故障原因,解除接線的虛連或斷線的問題即可;如果經(jīng)檢查后確定是第二種原因,則需要盡早更換放大器。
(八)傳感器損壞
在測量蒸汽過程中,水錘是造成99.0%流量計(jì)傳感器損壞的主要原因,為了規(guī)避產(chǎn)生水錘,建議將疏水器增設(shè)到工藝管線上;認(rèn)真檢查檢測傳感器是否正確選擇了材質(zhì),部分介質(zhì)是否對(duì)傳感器造成腐蝕;檢查傳感器工作溫度是否高于額定值。